对提高N125型汽轮机凝汽器胶球清洗装置的改进
近年来国内大型汽轮发电机组采用胶球自动清洗装置,使凝汽器冷却管在运行中保持清洁状态。装有两台N125-135/550/550型汽轮发电机组。冷却循环水系统采用海水直流供水,两台凝汽器均随机装有立式涡流切向清洗二次滤网及胶球清洗系统,由于原设备在设计、制造及材质上存在问题,二次滤网除污效果差,收球网操作不灵,胶球回收率低,故长期以来不能正常投运。
采用的海水水质良好,但在大风或夏季收获海带及海虹繁殖季节,常有大量海带,海虹,塑料袋,海草等杂物进入循环水,造成滤网堵塞。此时由于滤网内外压差过大而使网芯破裂,使凝汽器管板处充塞杂物,造成汽轮机直空恶化,胶球清洗系统无法运行。严重时每隔一天就要进行一次减荷清理凝汽器,既影响发电,又大大增加了检修人员的劳动强度。
为扭转这种被动局面,分别在1号机和2号机的小修中,14FH-5-0净水器和S-14-0胶球收球网及有关控制操作附件,主要设备的材质选用1Cr18Ni9Ti不锈钢,以增强对海水的耐蚀性能。原胶球泵仍留用,凝汽器水室与循环水管道均未改动。胶球清洗系统与净水器的设备数据如下。
14FH-5-0净水器(每台机装两台)
净水能力12000t/h;大承压2kg/cm2;开孔倍率3;水阻<450mmH?O;安装倾角24°;转速8~10r/min;S-14-0收球网(每台机装两只);水阻<350mmH?O;收球率>95%;大承压2kg/cm2;
上述设备装毕后进行了下列工作。
1、每个运行班次清洗两次14FH-5-0净水器,每次10分钟左右,遇有大风或杂物多时,视滤网前后压差适当延长清洗时间。
2、每台机每两天进行一次胶球清洗,每次投入300个胶球,清洗1小时,收球半小时。经过两年的实践,证明14FH-5-0净水器和S-14-0收球网操作方便、除污性强、耐海水腐蚀、收球率在95%以上、对凝汽器冷却管保护膜没有损坏、减轻了检修人员的劳动。凝汽器各项经济指标大有好转,经济效益显著提高。以1号机为例,更换前、后每月抽出三天,以每天上午9点钟的运行参数进行同期比较,见附表.
通过实践体会到,要使胶球自动清洗系统正常运行,必须注意以下三点:
1、胶球清洗系统正常投运的关键是要清除循环水系统中的杂物,因此必须要有较完善的滤网。直流供水的二次滤网要能旋转,并设置逆冲装置。
2、要提高胶球回收率,除清洗装置本身结构合理外,材质也应作相应的考虑,特别是以海水作为冷却介质的凝汽器,还应考虑胶球清洗装置及滤网的耐腐蚀问题。
3、注意冷却管保护膜完整,不因胶球清洗而遭损坏。