凝汽器胶球清洗系统运行存在问题及改造分析
凝汽器胶球清洗系统运用成效的优劣,首先来自于要求清洁装置个组件的设计与制造品质,除此之外和用户在运用的过程??中的诸多原因也有着紧密的关联,按照作者多年以来的工作经验,重点对和企业相关的汽轮机凝汽器清理系统存在的缺陷展开了剖析,在此前提上提出了处理方法。
关键词:凝气器胶球、清洗系统、运转改造
在目前大型电厂凝汽式汽轮机组的热力循环??中,凝气设施起到了冷源的价值,其关键作用是把汽轮机排汽凝固成水,同时在汽轮机排气口形成与维持一定的真空空间。凝汽器之中冷却管道的清洁水平与凝汽器的凝固成效有着不可或缺的联系,在机组运行的流程之中,重点采用机械与化学策略开展清洗,促使凝汽器的冷却管道保证清洁工作的开展。凝汽器构架构成的组合清洁时间的优化,大多数状况下大型发电厂均安装了凝汽器胶球清洁体系。清洁体系的构架与运行较为简单,整体系统在运转??中想要达到预想的成效较为困难。现阶段,凝汽器胶球清洁体系运用的收球网构架模式多元化,在具体的运行流程中大多数结构模式的安全性并不突出。
1、概述
凝汽器胶球清洗系统作为提升汽轮机组热效率的关键辅助设施,能够有助于维持凝汽器冷却管道内部的路径,促使凝汽器整体传导热能的效果得到加强,从而促使凝汽器维持较为突出的真空度与较低的偏差。导致清洁系统难以长期稳定的运行,并且胶球清洁体系效果与长期清洁成效的关键指标为胶球收球率维持在<30%,此外也有概率无法收球,或者是清洁成效不突出。依靠各个部门职工的相互协作与有效调整,目前汽轮机组相应的胶球清洁体系,其胶球收球率基本上达到了95%左右,清洁成效获得了充分加强,与过去的胶球清洁体系难以长期稳定运转相较,凝汽器真空程度得到了不小的提高,机组运行的成效以及经济收益也出现了明显的提高。
2、胶球清洗系统暴露的问题
2.1收球网板
收球网是以两端构成,顶端为迎水组成,在运行状况下,依靠传导轴变为倒V型构架,在这一阶段,网板将整个循环水通路清洁面彻底遮挡,在每一个网片底端设计收网球,胶球依靠导入胶球泵,步入收球装备或者是进行下一个循环。在非工作的状态下,可以剔除网中的灰尘与收球口区域的杂质,在停机维修的环节中,将收球网板区域入孔门打开检验,证实位于运行状况下,收球网与循环管道之间会出现5到15毫米的缝隙,这空隙要求在五毫米之内,不然就会造成胶球堵塞。
2.2胶球清洗系统
由于胶球清洁系统的安装区域与管路、弯头数量对手球率有着直接的作用,由于原胶球清洁体系、胶球泵以及收球室均组装在35cm的区域,弯头较为丰富,管路长度高,依据水动力学原理探讨核算整个胶球清洁体系沿程阻力重点划分管路与弯头局部区域,致使收球口收球并不高效。
2.3凝汽器和循环水杂质
在停机维护开展前,收球测验完成后,打开凝汽器循环水一端入孔门检验,证实凝汽器进水室与出水室隔断区域存在不在少数的卡尺胶球,从中可以了解到,凝汽器进水室与出水室隔断存在一些问题,将卡尺要求剔除后证实隔板存在长度不一的空间漏洞,检验成果表明,收球网板相应出口区域存在海量PVC碎片(冷却塔淋水填充),致使收球效果低下,深入检验证实收球存在PVC碎片拥堵的问题,从而可以了解到收球网长期处于收球状况是引起收球口的装球室拥堵的关键要素之一。
3对凝汽器胶球清洗系统所采用的策略
3.1清洁凝汽器相应清洗系统柜
现今,凝汽器胶球清洁体系的有效装备以胶球泵、装球室、分配器、收球网与专用阀门等构成,凝汽器循环水管道出口设计收球网,能够达成收集胶球的目的,收集的胶球在一定水流的作用下, 不断涌入胶球泵,随后传导至装球室。从其工作运行情况中可以认识到,胶球传导至胶球室中,从胶球泵的压力水流进入装球室将胶球传导至分配器,紧接着进入凝汽器循环管道。胶球被循环水导入管道内,被压缩变形与管道内壁进行胶球摩擦,胶球,在循环水负担的影响,经过管道的环节中,就必须将管道内壁清洁整洁,另外,凝汽器在蒸汽动力装备的热循环之中有一定的冷源效果。在汽轮机初始信息不变更的状况下,凝汽器温度每锐减10℃,装备成效就会相应的提高35%左右,这个阶段下凝汽器每出现1kPa转变,汽轮机效果也会随之减少1%-2%。基于此,探讨维持凝汽器换热管道的清洗,大多数状况能够对凝汽器的换热效率提高有一定的作用,并且凝汽器胶球清洁装备是优化凝汽器清洗水平,促使汽轮发电机组热成效得到充分的提高,在相应工作开展环节中,依靠水流的影响,将直线超出凝汽器冷却管管道的清洗胶球传导至冷却管道内,工作过程中能够对冷却管道开展多次的清洗,同时将杂质挤压出来,这对于冷却管道的清洁程度也有一定的价值,以免杂质下沉伤害管道,导致冷却管道的应用时限得到一定的延长。
3.2胶球自动清洁体系技术指标与要求
常规的胶球自动清洁体系,其手球率大约维持在60%这一指标内,为了在日常工作开展中达到这一指标,工作人员必须将海绵胶球的海绵孔洞规格进行平衡,相互优化,无光滑表面屏浸泡在80℃热水中不会出现老化与疏松,并且耐磨效果较为突出。并且凝汽器冷却管道的水流速度必须维持在25m/s-17m/s左右还应??对胶球自动清洁体系管道的摊铺,实现促使弯头的数量与铅垂方向的转变锐减,一般状况下,收球网焊接在管路中,与过滤网的应用相似,水中的杂质拥堵在网内,实际状况可以参考原先收球网结构,上述可以了解到,必须对过往的收球网多次清洁,大概率会导致胶球拥堵,更换为全新的收球网,实际状况可以参考原先替换下来的收球网。
3.3优化胶球泵的入口
由于原先应用的管道安装不合理,三通阀操控不科学,在实验环节中,工作人员应??将胶球泵入口管路提高200mm,将收球网区域管路直管段扩大,将体系内的三通阀门更换为三通管。
3.4科学运用胶球
因为运用钛凝气管,钛管对微生物不具备抑制效果,凝汽器在运转环节中会出现海量的微生物结垢,即便添加化学药剂也无法规避微生物残存物质附着在管壁中,而这一污垢是全部结垢物之中热阻系数最高的一类。资料证实,胶球依靠数次就能够将这一生物污垢剔除。对于此,通过计算获得胶球清洗系统高效运行周期与清洁次数,通过每天运行来保障凝汽器钛管的清洁,并且杜绝不必要的磨损。
通过对凝汽器胶球清洁体系装备状况的探讨与检验,通过科学高效的优化策略,促使机组体系在改革后,凝汽器的真空程度获得明显的提高,可以满足预估的目标。成果证实,深入的探讨设备运行状况与彻底的解析设备缺陷,探讨合理可操行突出的改造策略是实现改革目标的关键所在,将在机组改革测验的基础下,对机组的凝汽器的清洁体系暴露的漏洞开展深入的探讨,尽可能的促使凝汽器清洁体系的可操行性与有效性获得充分的提高,促使基本的热效率与装备的性价比与安全性也获得充分的提高,从而促使发电消耗得到锐减。