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胶球清洗装置在小型汽轮发电机组中的应用

2024/4/17 13:33:05 字体:  浏览 95

胶球清洗装置在小型汽轮发电机组中的应用

      胶球清洗装置在小型汽轮发电机组中的应用,化工公司先后于建成2台6Mw发电机组。由于汽机循环水站靠近煤场、渣场,水质较差,每年都要停机(3~4)次对汽轮机凝汽器进行人工机械清扫,损失较大,并且因频繁停机使机组可用率较低。为此,安装了胶球清洗装置,对凝汽器进行不停机自动清扫。两年来,清扫效果较好,不仅减轻了劳动强度,而且提高了经济效益。

      (1)胶球清洗装置系统见图1。

      (2)凝汽器的预处理。因凝汽器曾采用人工清洗,故投入胶球清洗之前须加药对铜管附着物进行剥离处理,药品为季胺盐,每次加入210kg,并控制浓度200mg/L。系统运行48h后停机,进行人工清扫,接着投入胶球清洗系统。

      (3)胶球清洗装置系统的使用及注意事项。胶球清洗系统的安装质量直接影响其运行效果,为此安装时应注意:

      1)胶球输送管不能有硬弯;投球管路应伸到循环水管中心,且投球管出口须与循环水流方向相反,以便胶球均匀进入凝汽器各铜管。

      2)胶球泵的安装位置不宜过高,以防汽蚀,收球网尽量采用立式安装。此外,应注意胶球质量,以保证清洗效果。

      胶球系统投入运行时一般投球数量为凝汽器单测单流程铜管数的7%~13%,每次运行1h,收球率在95%以上。

      (4)效果。胶球清洗系统投运后,汽机运行稳定,发电机出力在6300kw.h,超出额定负荷的5%左右;在汽机检修时检查凝汽器铜管,几乎未发现附着物,且铜管内保护膜也保持良好;原来每月1次的加药剥离也减少到2个月1次,节约了费用。

(5)胶球清洗装置经济比较

      1)投运前在胶球清洗装置系统未安装之前,一般每4个月停机清扫1次凝汽器,每次停机约20h,少发电12.6万kw.h。按公司目前发电利润0.18元/kw.h计(公司发电成本0.22元/kw.h,市场电价0.4元/kw.h),则损失2.268万元,全年停机3次,共损失6.804万元。此外,加药剥离平均每月1次,全年共加药2.52t,季胺盐市场售价为1.2万元/t,则每年加药费用为3.024万元。2项合计9.828万元。

      2)投运后胶球清洗装置总投资为8万元,投入运行后,再未因凝汽器铜管换热效果不好而停机,且大大减轻了员工清洗铜管的劳动强度;因加药剥离次数减半,药品费用减至1.512万元;胶球泵电机功率为15kw,全年运行费用约1095元(每2天清洗1次,每次运行1h,市场电价0.4元/(kw.h));全年补充胶球数量约1000只,每只0.2元,折合费用200元。因此全年费用为1.6415万元。二者相比,投运后比投运前每年节约8.1865万元,即胶球清洗装置系统投入运行1年即可收回全部投资,如果算上机组因热耗降低而产生的效益,则更为经济。

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